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      推土機不能轉向故障的排除

      分類: 通用機械 瀏覽量: 留言數: 23529

      推土機不能轉向故障的排除

      一台T140型推土機使用過程中逐漸出現轉向失靈,最後向左幾乎不能轉向,向右轉向也困難,而且在轉向時發動機轉速明顯降低。判斷認為,可能是轉向離合器不能分離,導致轉向時隻是製動器起作用,使發動機負荷加大,轉速降低。

      T140型推土機的轉向離合器是濕式、多片、彈簧壓緊、液壓分離的結構型式,離合器不能分離應是轉向液壓係統有故障。經檢測,液壓係統油壓正常、轉向操縱閥之後的油路有泄漏。轉向壓力油從轉向操縱閥出來後,應經結合油管進入軸承座內,再經連接盤進入活塞腔內推動活塞移動,使離合器分離,推斷此段油路中可能導致泄漏的部位及原因有:結合油管上的O形密封圈損壞、連接盤上的旋轉密封環磨損、離合器活塞密封環損壞,離合器主動輪和連接盤的連接螺栓鬆動。 拆檢轉合離合器時發現,左側固定連接盤的大螺母已鬆動,裝在後橋軸端錐底花鍵上的連接盤很容易地就被取了下來,連接盤和軸承座的配合麵都已磨損;右側磨損較左側輕一些,且固定連接盤的大螺母並未鬆動,連接盤在後橋軸上固定的很緊,致使卸下大螺母後還得用拉力器才能將其卸下;右側的軸承已磨損。

      分析認為,軸承座固定在箱體上,當推土機行走時,後橋軸帶動連接盤上起轉動,對於左側,由於連接盤鬆動,致使轉動時與軸承座內表麵接觸,造成磨損,而右側則由於軸承損壞後後橋軸產生徑向跳動,帶動連接盤也產生徑向跳動,與軸承座內表麵接觸而造成磨損。正是由於連接盤與軸承座產生徑向相對運動,在產生磨損的同時使壓力油泄漏,導致不能轉向。

      為節約資金,決定對磨損後的連接盤和軸承座進行修複,將連接盤的配合麵軸徑車削小一點,使配合麵表麵恢複平整,(切削量應以表麵達到無磨損痕跡為準)。車好後,記下此時的軸徑(假設為D);將軸承座配合孔徑直徑加大約10mm,然後在加大的孔內鑲一個襯套,襯套內徑要小於D,鑲好後,再將襯套內徑的車到D+0.5mm的尺寸,即使連接盤和軸承座配合麵有0.5mm的間隙。注意:左、右兩側的連接盤和軸承座要配對修複,不能互換,連接盤上的兩個旋轉密封環因已用過,有一定的磨損,外徑略有減小,經試驗正好能用,用修複好的連接盤和軸承座一起裝機,將各部位都裝配調整好,試機表明,兩側轉向工作恢複正常,說明故障被排除。

      拆裝時注意事項:

      (1)拆卸連接盤和主動輪、從動輪和終傳動法蘭盤的連接螺栓時要轉動履帶,邊轉邊拆(可用外力拖動推土機,裝配時也一樣)注意,裝配時所有的螺栓都要均勻緊固,不能的遺漏。

      (2)若主傳動錐齒輪副工作正常,則不應同時拆下兩側軸承座,以免後橋軸失去支撐,裝配時還得調整齧合間障,增加了工作量,可先拆下一側,修複裝配好後再拆另一側。

      (3)安裝時一定要將連接盤的大螺母擰緊、鎖住,避免鬆脫而造成再次磨損。

      (4)裝配時切忌螺栓、扳手等物件掉入後橋箱內,可用一線繩一頭將扳手拴牢,另一頭拴牢螺栓,萬一滑落,也可用線繩拉出。

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